案例

智能控制应用于工业厂房照明(组图)

admin 2008-12-16 2246

摘要:智能控制应用于工业厂房照明。该照明控制系统包括技术参数的设定、现场数值的采集、信息的传输、信息的加工和处理、控制信号的输送、受控对象被控、被控后信息的反馈等环节。

  乌鲁木齐车辆段南整备库照明灯采用分路控制,每路配有1个空气开关,使用时将开关合上,该路的照明灯就全部点亮。在没有作业时,也无法实现部分关闭,如果全部关闭,会给值班人员带来不便,也不利于安全。为在满足作业需要的前提下,节约电能,开发研制了大库照明节能控制系统,2年即可收回投资。该控制系统除适用于现有大库的照明系统改造外,对新建大库照明设计也具有参考意义。

  问题提出

  整备库原照明系统状况

  乌鲁木齐车辆段南整备库长600m,宽21m,共有照明灯296盏,总功率为66.5kW,分为4路。其中A路为南侧壁灯,共有50盏,总功率为8.75kW;B路为南侧吊灯,共98盏,总功率为24.5kW;C路为北侧吊灯,共98盏,总功率为24.5kW;D路为北侧壁灯,共50盏,总功率为8.75kW。外加2座灯桥,功率为22kW。A、B两路共用南侧配电柜,c、D两路共用北侧配电柜。每路采用三相四线制供电,为兼顾三相平衡,每路配有1个空气开关。使用时将空气开关合上,该路的照明灯就全部点亮。另外,灯的开关在东大门旁,库长600m,操作上很不方便,增大了作业者的劳动强度,天黑前将灯全部打开,第二天早晨熄灭。而通常情况下,在夜间作业时,除作业线需全亮外,其它灯可部分间隔熄灭,节约用电;每天凌晨3:00,库内作业就已全部结束,只需要提供值班人员所需的照明即可。

  需要解决的问题

  1.对每一路灯的全亮、全灭、隔一亮、隔三亮、隔四亮控制;

  2.天黑、天亮时,自动开关灯;

  3.每晚3:00或4:00自动切换至隔一亮;

  4.当控制系统出现故障时,要能立即切换回原有的空气开关控制模式;

  5.PC机可根据需要实时控制。

  方案设计

  方案的比选

  最初设计了3套方案,如表1所示。

智能控制应用于工业厂房照明(组图)

  方案3 由于采用单片机,可就地使用照明电源,节省大量的供电电缆,各路可共用l根二芯电缆作为通讯线,采用串行通讯将数据传至各单片机,由单片机处理后驱动所带的照明灯。经过综合考虑布线与控制盒的费用关系后。选定每一个控制盒控制l4盏灯较为适宜,将控制盒放在l4盏灯的中间部分,向两侧各控制7盏灯。这样,A、D路每路50盏灯,各需要4个控制盒;B、C路每路98盏,各需要7个控制盒;2个灯桥各用1个控制盒,共24个控制盒,如图1所示。

智能控制应用于工业厂房照明(组图)

如果你有详细的图文案例需要展示,阿拉丁照明网案例频道为你提供这个平台。联系人:陈晓航 邮箱:cxh@alighting.com.cn

  工作原理

  控制系统原理

  该照明控制系统包括技术参数的设定、现场数值的采集、信息的传输、信息的加工和处理、控制信号的输送、受控对象被控、被控后信息的反馈等环节。在大库中央南侧墙上安装1个主控箱,通讯线接到各路的中部,信号传输到大库东西两侧的距离基本相等,以保证通讯可靠。主控箱将PC机发来的数据分解到各路的子数据包中,分别通过各路的电缆依次传递到各路的控制盒。PC机与主控箱的通讯速率(波特率)设为1200bit/s,采用RS485方式通讯。主控箱与各路控制盒的通讯方式初期也使用RS485方式,波特率亦设为1200bit/s,但在试运行1~2个月后发现,该方式误码率比较多,主要原因是由于通讯线是沿照明电源线布设的,交流干扰较大,易造成485芯片的损坏。后期将通讯方式改为电流环通讯,各路均由同一个8mA恒流源供电,在单片机的控制下,依次向各路送出与该路串行码同步的脉冲电流,在流经各个控制盒的光电耦合器后返回主控箱形成电流环。控制盒将所接脉冲整形后送至其单片机串口进行数据接收。由于光电耦合器的响应速度较慢,为了提高可靠性,将波特率降为300bit/s,经使用效果较好,抗干扰性能大幅度提高,如图2、图3所示。

智能控制应用于工业厂房照明(组图)

智能控制应用于工业厂房照明(组图)

  手动控制优先

  在设计上,由于使用单位有手动控制优先的要求,即当控制系统出现故障时,要能立即切换回原有的空气开关控制的模式,因此,采取了以下措施:

  1.各终端盒内采用常闭触点的继电器,控制系统失去作用时,自动接通照明线路,这样只要扳动空气开关,就可控制该路灯的启闭;

  2.由于各控制盒的电源均就地取电,为防止个别单片机出现不受控现象,在控制盒内加装了24V微型继电器,由主控箱通过与通讯线同缆的直流供电线路,向控制盒提供24V直流电,从而实现集中控制各控制盒的电源。当主控箱失电时,各控制盒也切断了电源,保证了恢复原系统控制方式的可靠性。由于24V直流继电器驱动电流很小,仅8~10mA,一路有7个控制盒,最大电流也只要7OmA,对

  线径要求不大。所以通讯线和直流供电线采用了1根网线,1组双绞线作为1根使用。

如果你有详细的图文案例需要展示,阿拉丁照明网案例频道为你提供这个平台。联系人:陈晓航 邮箱:cxh@alighting.com.cn

  增设总控箱

  因为值班室的控制电脑不是专用电脑,用途较多,经常需要切换到其它软件,有时还会关机,因此决定在大库内增设1个总控箱来解决这个难点,对照明系统实现双控。总控箱内设单片机控制系统、各路交流接触器驱动电路、光敏检测电路、实时时钟电路、存储电路、RS485通讯电路、电源电路等,如图4所示。

智能控制应用于工业厂房照明(组图)

  主要功能是:

  1.接收PC机发来的指令,经过处理后再转发给大库中部的主控箱;

  2.记录所有执行的指令;

  3.向Pc机传送记录数据,供上位机软件统计、分析;

  4.按上位机设定的时间进行节能模式的切换;

  5.实现自动开、关灯功能;该功能也可采用普通的定时方法来实现,但由于太阳升起和落下的时间每天都在变化,为达到最佳的节能效果,考虑采用光控的办法。但单纯用光控的办法,容易受到干扰,假设夜间有机车停在某处,其大灯的照射会造成错误关灯,引起其它连锁反应;我们解决的方法是:在已知乌鲁木齐地理纬度43。17的条件下,计算出每天Et出、Et落的时间,在Et落前后1h这一时段,单片机检测光照强度,当照度小于某一值时自动进行库内照明灯点亮操作;在Et出前后1h内单片机再根据照度的临界值自动进行库内照明灯和灯桥的关闭。灯桥的开启由于室外比室内亮,要晚20min左右,且根据调车需要才决定是否开灯,因此值班室要手控操作。照度的检测采用的是光敏电阻。但光敏电阻的安装位置很有讲究。如果位置偏低,则当库内光线暗时,它的电阻值降低,致使单片机发出开灯指令。为避免光敏电阻受机车灯光及手电筒等强光干扰造成错误关灯,我们将光敏电阻密封防水后安装于大库顶部屋面板下黑暗处,只感受自然光的照度,不受其它强光的干扰。在数据记录上,使用了8K字节的存储器。其中从0000H地址开始的512字节作为系统的数据存储器使用,从0200H~07FFH地址安排为指令记录区,每条记录占用16字节,用于记录当前执行的时间(年、月、Et、时、分、秒)和执行结果,共可记录480条。为保存多天的记录,采用滚动记录的方法,即当存储到最后一条记录后,将指针指向第一条记录,再有记录时,就记录到了顶部,前面的记录仍然保留。整个系统的自动控制是否准确无误取决于系统时钟的精确性,因此选用了DS1302串行时钟,并备有后备锂电池,保证时钟的连续运行。在上位机软件中,增加了与下位机交换数据、修改时钟、设定自动切换节能模式的时间、查询控制结果、统计数据等功能。

  方案改进

  在使用过程中出现了一些问题,及时地给予了解决。例如:

  1.电源偶尔出现瞬时掉电现象。各控制盒在掉电并重新接通后,单片机恢复初始状态为点亮照明灯状态,因此夜间出现瞬时掉电现象不会影响照明,但如果出现在白天,当照明控制软件未启用时,就无法及时发现白天掉电亮灯的现象,反而造成电能的浪费。为此,我们在主控箱内增设了存储器件,将上位机发出的指令存储起来,当掉电后再重新送电时,在规定的时间后(20s左右)会自动从存储器取出上次指令发往各路控制盒,很好地解决了上述问题。

  2.A路的供电电路不仅带有50盏175w的钠灯,而且还带有2个灯桥,总功率达到30.75kW,经常

  发生该路的空气开关跳闸或其中一相接触不良,导致挂在该路的主控箱失电而造成整个控制系统失灵。经与段领导协商后决定,将东侧灯桥从A路分离出去,将A路总功率减少了15.2kW,从根本上解决了这个问题。

  3.整个系统操作简便、控制灵活,但能否节能仍要依赖于操作人员的责任心,因此从硬件上解决了自动切换节能模式(隔一亮、隔三亮、隔四亮)及自动开、关灯的问题,有效地提高了节能经济效益。

如果你有详细的图文案例需要展示,阿拉丁照明网案例频道为你提供这个平台。联系人:陈晓航 邮箱:cxh@alighting.com.cn

  综合效益

  社会效益

  本系统于2004年10月开始研制,12月开始安装调试,经不断改进完善,于2005年9月30Et投入正式运行。该系统操作简单,控制灵活,维修方便,所使用配件均为通用型,易于更换。值班人员只需在微机操作系统中点击控制键,库内照明灯即可实现远控自动开灯、关灯和自动切换节能模式。

  实现照明的人性化

  由于不同的区域对照明质量的要求不同,要求调整控制照度,以实现场景控制、定时控制、多点控制等各种控制方案。方案修改与变更的灵活性能进一步保证照明质量。

  提高管理水平

  将传统的开关控制照明灯具的通断,转变成智能化的管理,使高素质的管理意识用于系统,以确保照明的质量。

  节约能源

  利用智能传感器感应室外亮度来自动调节灯光,以保持室内恒定照度,既能使室内有最佳照明环境,又能达到节能的效果。根据各区域的工作运行情况进行照度设定,并按时进行自动开、关照明,使系统能最大限度地节约能源。

  经济效益

  根据工作的需要,现设定于每日凌晨4时进行隔一亮控制,早晨天亮后关灯,2005年12月1日2006年1月10日冬至前后,早晨9:30关灯,全年平均每天节电时间为4h,再每天自动开关灯和手动控制隔一亮,平均每天节电2.5h,节电效果显著。

  1.按每天节电2.5h,耗电比较如表2所示。

智能控制应用于工业厂房照明(组图)

  半年节电:236124193959=42165kW.h0.6元=25299元

  2.隔一亮节电:33.25kW5h180d=29925kW.h0.6元=17955元

  2005年23季度乌鲁木齐车辆段整备库照明节能控制系统共节电:42165kW.h+29925kW.h=72090kW.h0.6元=43254元。按此计算2年即可收回投资。

  结论

  1.大量采用单片机技术,可减少电线路的敷设数量,降低了成本,还可显著提高系统运行的可靠性。

  2.在不改变既有配电线路的情况下,实现了对每盏灯的独立控制,为各单位根据实际需要实现不同的控制模式提供了技术保证。

  3.在灯具的控制电路中,取消传统的继电器,采用无机械触点的固态继电器,可使得其寿命长、维护简单。

  4.智能照明控制系统适用于既有库的照明设施改造。

如果你有详细的图文案例需要展示,阿拉丁照明网案例频道为你提供这个平台。联系人:陈晓航 邮箱:cxh@alighting.com.cn

最新评论

用户名: 密码: